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低温液体泵的故障原因以及排除方法
 故障原因排除方法

    1、泵开动后,出口压力升不上

    ⑴叶轮旋转方向不符。

    ⑵泵未充分予冷,泵内有气体。

    排除:

    ⑴电机输入线两相接线对调

    2、泵的扬程或流量不足。

    ⑴电机转速不足。

    ⑵叶轮或管道淤塞。

    ⑶由于密封气压过大,有过量的气进入泵内。

    排除:

    ⑴增加转速。

    ⑵清洗。

    ⑶调节密封气压力。

    3、液体吸不上,指示压力剧烈跳动

    ⑴管道阀未开或管道阻力大。

    ⑵管道漏。

    排除:

    ⑴打开或清洗。

    ⑵修理

    4、电机温升高。

    ⑴电机毛病。

    ⑵叶轮口环已擦。

    ⑶迷宫密封已碰擦。

    排除:

    ⑴电工修理。

    ⑵调整间隙。

    ⑶调整间隙。

    5、突然停车

    ⑴密封气压力低连锁。

    ⑵轴承内卡死。

    排除:

    ⑴调整压力。

    ⑵清洗或更换。

    6、发生振动或噪音

    ⑴机身与转子不同心。

    ⑵泵进口压力过低或其它原因而产生气蚀。

    ⑶运动件与固定件产生摩擦

    ⑷转子零件松动。

    排除:

    ⑴调整

    ⑵调整压力,放气。

    ⑶校正

    ⑷检修

    几起液体泵事故分析

    (2)因氩泵出口管顶部开裂,停车检修后,再启动,发现氩泵运行不久,压力就掉下来,加温反吹后,再启动,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液体全排净,重新积液,氩泵仍不能正常运行。最后扒氩泵小保冷箱,去掉进口过滤器网,问题得以解决。分析认为,Ⅱ塔内进入珠光砂的原因是:氩泵出口管顶部开裂,停车后,漏进珠光砂,再流到粗氩Ⅰ塔顶部,加温时通过馏分气管道流进粗氩Ⅱ塔。

    (3)氩泵密封气开始选用压力氮气,不久发现密封系统混合气排放管有液体排出,分析认为密封气堵塞,用微量水分析仪分析压力氮气,发现含水量近1000PPm,这些水是由于活塞氮压机冷却水钢套不严密漏进的,问题原因得以找到。密封气改用仪表空气后,氩泵运行正常。

    (4)首次改造,采用取消精氩塔流程,精液氩中微量氮纯度一直不合格,怀疑是密封气渗漏造成的,研究决定密封气改用氩泵出口压力氩,结果精液氩仍不合格,密封气又改回仪表气。最后进行二期改造,增设精氩塔后,精液氩合格。

    (5)今年8月初,正在运行的东氩泵发现漏夜,改用西氩泵,启动时,转速只能调到2900转/分,泵出口压力为0.58Mpa左右,液体打不上粗氩Ⅰ塔顶部。电工咨询厂家后,重新调试变频器,转速达到3600转/分,泵出口压力升为0.8Mpa,液体可顺利打入Ⅰ塔顶部。

    液体泵突停对空分系统的影响

    正确的倒泵操作是:对备用泵进行予冷、启动,如第五项“离心式液体泵的启动”所述进行,须注意的是,因为予冷要消耗一定的含氩98%左右粗液氩,去粗氩Ⅰ塔顶部调节阀会自动关小,粗氩Ⅰ塔的回流比降低,使粗氩纯度变坏,微量氧上升,因此,予冷时要相应降低粗氩产量,以保持纯度稳定。另外备用泵启动好后,立即停运行泵,注意要保证去粗氩Ⅰ塔流量稳定,不要大幅波动,否则会影响主塔工况。

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